工業(yè)泵網(wǎng)近日,吉林石化化肥廠(chǎng)新更換的3臺(tái)擺動(dòng)轉(zhuǎn)子泵試車(chē)成功,這將大大提升卸原料苯能力,為苯乙烯裝置滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行提供了保證。該廠(chǎng)900棧臺(tái)主要承擔(dān)著苯乙烯裝置原料苯火車(chē)槽車(chē)的卸車(chē)工作。
離心泵換轉(zhuǎn)子泵 吉林石化化肥廠(chǎng)提升卸苯能力
近日,在吉林石化化肥廠(chǎng)900裝卸車(chē)棧臺(tái),新更換的3臺(tái)擺動(dòng)轉(zhuǎn)子泵試車(chē)成功,這將大大提升900棧臺(tái)卸原料苯能力,為苯乙烯裝置滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行提供了保證。
該廠(chǎng)900棧臺(tái)主要承擔(dān)著苯乙烯裝置原料苯火車(chē)槽車(chē)的卸車(chē)工作。改造前,該棧臺(tái)利用離心輸送泵卸苯,但由于原料苯揮發(fā)性強(qiáng)、80攝氏度氣化的特殊物理性質(zhì),管線(xiàn)內(nèi)的苯在靜止一段時(shí)間后會(huì)產(chǎn)生苯蒸汽。離心泵在輸送過(guò)程中,泵頻繁起跳,造成機(jī)泵的機(jī)封、軸承損壞嚴(yán)重,同時(shí)延長(zhǎng)了卸苯的時(shí)間,增加了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
該廠(chǎng)工程技術(shù)人員在參考了國(guó)內(nèi)其他同類(lèi)設(shè)備廠(chǎng)家經(jīng)驗(yàn)做法后,決定將液相輸送泵改為氣液混輸?shù)臄[動(dòng)轉(zhuǎn)子泵,以減少管線(xiàn)內(nèi)的氣阻情況,減輕工人的勞動(dòng)負(fù)擔(dān),提升卸苯能力。
擺動(dòng)轉(zhuǎn)子泵由泵體、底座、電機(jī)、變頻調(diào)速器組成,泵組由擺動(dòng)轉(zhuǎn)子泵和調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)2部分組成。這種泵的特點(diǎn)是泵工作容腔空間大,有少量雜質(zhì)顆粒也不妨礙工作,泵不易磨損,壽命長(zhǎng)。絕大部分雜質(zhì)顆粒在月牙形空腔中隨介質(zhì)帶走,萬(wàn)一有硬質(zhì)顆粒物正好擠入密封線(xiàn)中,造成對(duì)轉(zhuǎn)子或缸體產(chǎn)生刮傷,由于轉(zhuǎn)子與缸體形成的密封線(xiàn)是線(xiàn)對(duì)線(xiàn)的關(guān)系,某一處的損傷僅會(huì)對(duì)該角度的密封性能造成影響,而不會(huì)影響下一角度的密封,除非轉(zhuǎn)子或缸體整個(gè)內(nèi)外徑磨損。故不會(huì)對(duì)泵整體性能產(chǎn)生大的影響。
這種泵有著廣泛的介質(zhì)適應(yīng)性,適合輸送水、甲醇、輕油、原油、渣油等粘度范圍極廣的介質(zhì),對(duì)不同的粘度(0~1520cst)的介質(zhì)可以混合輸送。
該廠(chǎng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際邊生產(chǎn)邊改造,分三期進(jìn)行改造,每期更換3臺(tái),9月底將900棧臺(tái)9臺(tái)液相輸送泵全部改為氣液混輸?shù)臄[動(dòng)轉(zhuǎn)子泵。
另外,為了減少卸苯損失,該廠(chǎng)900棧臺(tái)增設(shè)了真空掃倉(cāng)系統(tǒng),通過(guò)增上兩臺(tái)負(fù)壓真空泵將火車(chē)槽車(chē)內(nèi)剩余物料抽凈,使槽車(chē)卸凈率控制在了1%。以?xún)?nèi)。
今年5月6日,經(jīng)過(guò)6個(gè)多月的精心準(zhǔn)備,吉林石化化肥廠(chǎng)年產(chǎn)32萬(wàn)噸苯乙烯裝置實(shí)施了2012年投產(chǎn)以來(lái)的首次停車(chē)大修,拉開(kāi)了化肥廠(chǎng)“三年一大修”序幕。
為了安全、順利、穩(wěn)妥完成9套、588個(gè)檢修項(xiàng)目的大修任務(wù),化肥廠(chǎng)科學(xué)合理安排,落實(shí)責(zé)任分工,強(qiáng)化制度約束,嚴(yán)格確認(rèn)程序,從各方面為安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)約地完成大檢修任務(wù)提供保障。
苯乙烯車(chē)間從停工技術(shù)方案、備品備件、化工三劑到現(xiàn)場(chǎng)施工等方面進(jìn)行了詳細(xì)、周到的準(zhǔn)備。4月中旬完成了全部技術(shù)資料的準(zhǔn)備工作。4月末檢修所需要的備品備件、化工三劑全部到齊,現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)需用的管線(xiàn)、法蘭絲頭、高壓膠管等配置完畢。針對(duì)本次停工的難點(diǎn),即兩大機(jī)組均為進(jìn)口設(shè)備,機(jī)組結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精密部件多、控制先進(jìn)及物料易聚合的現(xiàn)狀,化肥廠(chǎng)突出方案確認(rèn),嚴(yán)肅停工紀(jì)律,保證了裝置停工過(guò)程各項(xiàng)操作、工藝指標(biāo)平穩(wěn)受控,為裝置大修后以更好的狀態(tài)運(yùn)行和創(chuàng)效奠定了基礎(chǔ)。
離心泵換轉(zhuǎn)子泵 吉林石化化肥廠(chǎng)提升卸苯能力
近日,在吉林石化化肥廠(chǎng)900裝卸車(chē)棧臺(tái),新更換的3臺(tái)擺動(dòng)轉(zhuǎn)子泵試車(chē)成功,這將大大提升900棧臺(tái)卸原料苯能力,為苯乙烯裝置滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行提供了保證。
該廠(chǎng)900棧臺(tái)主要承擔(dān)著苯乙烯裝置原料苯火車(chē)槽車(chē)的卸車(chē)工作。改造前,該棧臺(tái)利用離心輸送泵卸苯,但由于原料苯揮發(fā)性強(qiáng)、80攝氏度氣化的特殊物理性質(zhì),管線(xiàn)內(nèi)的苯在靜止一段時(shí)間后會(huì)產(chǎn)生苯蒸汽。離心泵在輸送過(guò)程中,泵頻繁起跳,造成機(jī)泵的機(jī)封、軸承損壞嚴(yán)重,同時(shí)延長(zhǎng)了卸苯的時(shí)間,增加了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
該廠(chǎng)工程技術(shù)人員在參考了國(guó)內(nèi)其他同類(lèi)設(shè)備廠(chǎng)家經(jīng)驗(yàn)做法后,決定將液相輸送泵改為氣液混輸?shù)臄[動(dòng)轉(zhuǎn)子泵,以減少管線(xiàn)內(nèi)的氣阻情況,減輕工人的勞動(dòng)負(fù)擔(dān),提升卸苯能力。
擺動(dòng)轉(zhuǎn)子泵由泵體、底座、電機(jī)、變頻調(diào)速器組成,泵組由擺動(dòng)轉(zhuǎn)子泵和調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)2部分組成。這種泵的特點(diǎn)是泵工作容腔空間大,有少量雜質(zhì)顆粒也不妨礙工作,泵不易磨損,壽命長(zhǎng)。絕大部分雜質(zhì)顆粒在月牙形空腔中隨介質(zhì)帶走,萬(wàn)一有硬質(zhì)顆粒物正好擠入密封線(xiàn)中,造成對(duì)轉(zhuǎn)子或缸體產(chǎn)生刮傷,由于轉(zhuǎn)子與缸體形成的密封線(xiàn)是線(xiàn)對(duì)線(xiàn)的關(guān)系,某一處的損傷僅會(huì)對(duì)該角度的密封性能造成影響,而不會(huì)影響下一角度的密封,除非轉(zhuǎn)子或缸體整個(gè)內(nèi)外徑磨損。故不會(huì)對(duì)泵整體性能產(chǎn)生大的影響。
這種泵有著廣泛的介質(zhì)適應(yīng)性,適合輸送水、甲醇、輕油、原油、渣油等粘度范圍極廣的介質(zhì),對(duì)不同的粘度(0~1520cst)的介質(zhì)可以混合輸送。
該廠(chǎng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際邊生產(chǎn)邊改造,分三期進(jìn)行改造,每期更換3臺(tái),9月底將900棧臺(tái)9臺(tái)液相輸送泵全部改為氣液混輸?shù)臄[動(dòng)轉(zhuǎn)子泵。
另外,為了減少卸苯損失,該廠(chǎng)900棧臺(tái)增設(shè)了真空掃倉(cāng)系統(tǒng),通過(guò)增上兩臺(tái)負(fù)壓真空泵將火車(chē)槽車(chē)內(nèi)剩余物料抽凈,使槽車(chē)卸凈率控制在了1%。以?xún)?nèi)。
今年5月6日,經(jīng)過(guò)6個(gè)多月的精心準(zhǔn)備,吉林石化化肥廠(chǎng)年產(chǎn)32萬(wàn)噸苯乙烯裝置實(shí)施了2012年投產(chǎn)以來(lái)的首次停車(chē)大修,拉開(kāi)了化肥廠(chǎng)“三年一大修”序幕。
為了安全、順利、穩(wěn)妥完成9套、588個(gè)檢修項(xiàng)目的大修任務(wù),化肥廠(chǎng)科學(xué)合理安排,落實(shí)責(zé)任分工,強(qiáng)化制度約束,嚴(yán)格確認(rèn)程序,從各方面為安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)約地完成大檢修任務(wù)提供保障。
苯乙烯車(chē)間從停工技術(shù)方案、備品備件、化工三劑到現(xiàn)場(chǎng)施工等方面進(jìn)行了詳細(xì)、周到的準(zhǔn)備。4月中旬完成了全部技術(shù)資料的準(zhǔn)備工作。4月末檢修所需要的備品備件、化工三劑全部到齊,現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)需用的管線(xiàn)、法蘭絲頭、高壓膠管等配置完畢。針對(duì)本次停工的難點(diǎn),即兩大機(jī)組均為進(jìn)口設(shè)備,機(jī)組結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精密部件多、控制先進(jìn)及物料易聚合的現(xiàn)狀,化肥廠(chǎng)突出方案確認(rèn),嚴(yán)肅停工紀(jì)律,保證了裝置停工過(guò)程各項(xiàng)操作、工藝指標(biāo)平穩(wěn)受控,為裝置大修后以更好的狀態(tài)運(yùn)行和創(chuàng)效奠定了基礎(chǔ)。