節(jié)約能源是國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略決策,也是發(fā)電企業(yè)提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必由之路,發(fā)電企業(yè)發(fā)電過(guò)程的成本控制成為了影響企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,作為現(xiàn)代電廠成本控制的關(guān)鍵,提高設(shè)備的可靠性、降低廠用電率是實(shí)現(xiàn)電廠降低成本、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。給水泵作為聯(lián)合循環(huán)機(jī)組中能耗較大的輔助設(shè)備,降低其用電量對(duì)有效降低廠用電率有重要的意義,本文就利用變頻技術(shù)對(duì)給水泵的節(jié)能改造進(jìn)行簡(jiǎn)要論述。
1給水泵運(yùn)行情況的分析
華能金陵燃機(jī)熱電有限公司有兩套S109FA燃?xì)?-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,每套機(jī)組配置2臺(tái)給水泵,1臺(tái)運(yùn)行,另1臺(tái)作為備用,兩臺(tái)給水泵互為連鎖。給水泵電機(jī)額定功率為2240kW,額定電流245.4A,額定電壓6000V,頻率50Hz;泵組采用多級(jí)立式離心泵,軸功率1772kW,轉(zhuǎn)速2985r/min,流量高壓311m3/h,中壓78m3/h。給水泵配置的電機(jī)功率相對(duì)水泵軸功率而言,略偏大,因而完全可滿足聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的運(yùn)行需求。
給水泵采用定速運(yùn)行且高、中壓合泵。給水泵第3級(jí)后抽出的工質(zhì)成為中壓給水,進(jìn)入中壓省煤器,中壓給水在中壓省煤器中加熱到接近飽和溫度后,一部分去天然氣性能加熱器,一部分進(jìn)入中壓汽包。中壓汽包中的水由下降管進(jìn)入中壓蒸發(fā)器,加熱后成為汽水混合物回到汽包,在汽包內(nèi)的分離器中進(jìn)行汽水分離。分離出來(lái)的水回到汽包的水空間,飽和蒸汽則通過(guò)飽和蒸汽引出管送到中壓過(guò)熱器,繼續(xù)被加熱成為過(guò)熱蒸汽,與高壓缸排汽(冷再蒸汽)混合后,進(jìn)入再熱器1加熱,出口蒸汽經(jīng)過(guò)再熱器減溫器,由中壓給水來(lái)的減溫水調(diào)節(jié)溫度后進(jìn)入再熱器2,溫度進(jìn)一步提高后,進(jìn)入汽機(jī)中壓缸中做功。給水泵出口工質(zhì)為高壓給水,依次經(jīng)過(guò)7級(jí)高壓省煤器進(jìn)入高壓汽包。高壓汽包中的水由下降管進(jìn)入高壓蒸發(fā)器,加熱后成為汽水混合物回到汽包,在汽包內(nèi)的分離器中進(jìn)行汽水分離。分離出來(lái)的水回到汽包的水空間,飽和蒸汽經(jīng)過(guò)飽和蒸汽引出管被依次送到高壓過(guò)熱器1、2加熱,出口蒸汽經(jīng)過(guò)高壓蒸汽減溫器,由高壓給水來(lái)的減溫水調(diào)節(jié)溫度后再依次送入高壓過(guò)熱器3、4內(nèi)繼續(xù)加熱,溫度進(jìn)一步提高后,進(jìn)入汽機(jī)高壓缸做功。為防止機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)給水泵汽蝕,還設(shè)計(jì)有給水再循環(huán)管路。
在正常運(yùn)行狀態(tài)下,給水泵工頻運(yùn)行,高、中汽包給水調(diào)門(mén)根據(jù)汽包水位設(shè)定值自動(dòng)水位,給水泵是通過(guò)調(diào)節(jié)給水調(diào)節(jié)閥門(mén)的開(kāi)度來(lái)實(shí)現(xiàn)水位的調(diào)節(jié)與控制。但是由于這一控制方式節(jié)流損失較大、控制閥門(mén)為機(jī)械調(diào)整結(jié)構(gòu),調(diào)節(jié)品質(zhì)差。在實(shí)際運(yùn)行中,經(jīng)常由于高、中壓汽包上水調(diào)整門(mén)的調(diào)節(jié)特性所限,容易出現(xiàn)各種故障,使現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)量增加,且存在著出口壓力高、容易造成管路損壞等問(wèn)題。從配套電機(jī)參數(shù)中可知,給水泵是利用大功率馬達(dá)來(lái)帶動(dòng)小水泵來(lái)工作,長(zhǎng)期運(yùn)行中受調(diào)節(jié)控制方式的限制,這一方式下的系統(tǒng)效率低下,極易造成電機(jī)老化和能源的浪費(fèi),并且大功率電機(jī)直接啟動(dòng),啟動(dòng)電流過(guò)大易造成設(shè)備啟動(dòng)瞬間損壞(該廠投產(chǎn)至今發(fā)生9次給水泵啟動(dòng)瞬間電機(jī)損壞事故),在現(xiàn)代節(jié)能減排、降低成本經(jīng)營(yíng)管理理念的指導(dǎo)下,這種控制方式已經(jīng)不能滿足企業(yè)生產(chǎn)的需求。因此,采用變頻控制技術(shù)進(jìn)行給水泵的技術(shù)改造,以此實(shí)現(xiàn)給水泵電機(jī)軟啟動(dòng)及節(jié)能降耗的目的勢(shì)在必行。
2給水泵節(jié)能改造的分析
新型的變頻控制技術(shù)是將傳統(tǒng)控制閥門(mén)全開(kāi),以變頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)給水泵電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的控制,以此達(dá)到調(diào)節(jié)給水泵出口壓力、流量的目的。變頻控制技術(shù)能夠減少傳統(tǒng)調(diào)節(jié)方式對(duì)管路的影響,以變頻調(diào)速方式提高給水泵的運(yùn)行可靠性。而且,以變頻控制技術(shù)進(jìn)行給水泵的調(diào)節(jié)還能夠極大地提高調(diào)節(jié)速度。通過(guò)變頻技術(shù)減少了能源的消耗,達(dá)到節(jié)能改造的目的。變頻調(diào)速技術(shù)作為20世紀(jì)90年代迅速發(fā)展起來(lái)的一項(xiàng)集電力電子、電機(jī)拖動(dòng)和自動(dòng)控制于一體的高新電力傳動(dòng)技術(shù),以其優(yōu)越的調(diào)速性能、顯著的節(jié)能效果、完善的保護(hù)功能及易與DCS接口等特點(diǎn)成為給水泵調(diào)速方式改造的首選方案。
2.1變頻節(jié)能工作原理
根據(jù)泵與風(fēng)機(jī)的流體力學(xué)知識(shí)可知,流量與轉(zhuǎn)速成正比,揚(yáng)程與轉(zhuǎn)速平方成正比,輸出功率與轉(zhuǎn)速立方成正比。調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速即可改變水泵的特性曲線,從而得到期望的流量和壓力,當(dāng)水泵效率一定時(shí),給水泵轉(zhuǎn)速降低,電機(jī)輸出功率按三次方遞減。異步電機(jī)轉(zhuǎn)速n與電源頻率f、轉(zhuǎn)差率s及磁極對(duì)數(shù)p有如下關(guān)系:n=60f(1-s)/p,電機(jī)帶負(fù)載運(yùn)行時(shí),轉(zhuǎn)差率隨負(fù)載變化而略微變化,可近似認(rèn)為電機(jī)轉(zhuǎn)速與電源頻率呈線性關(guān)系,改變電源頻率即可改變電機(jī)轉(zhuǎn)速。異步電機(jī)調(diào)速時(shí)需考慮的一個(gè)重要因素是磁通量Φm。若減弱磁通,電機(jī)鐵心沒(méi)有被充分利用,同樣電流產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩小,是一種浪費(fèi);若增大磁通,又會(huì)使鐵芯飽和,一方面定子電流中勵(lì)磁電流分量增大,嚴(yán)重時(shí)會(huì)因繞組過(guò)熱而損壞電機(jī);另一方面轉(zhuǎn)矩電流分量減少,電機(jī)功率因數(shù)降低,因此希望磁通量為額定值不變。三相異步電機(jī)中的磁通是定子和轉(zhuǎn)子磁勢(shì)合成產(chǎn)生的,定子每相感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的有效值是:E=4.44fNKNΦm從上式可知,只要控制好E和f,便可達(dá)到控制磁通的目的(這里只需考慮基頻即額定頻率以下的情況)。要保持Φm不變,當(dāng)頻率從額定值fn向下調(diào)節(jié)時(shí),必須同時(shí)降低E,使E/f=常數(shù),即恒電動(dòng)勢(shì)頻率比控制方式,但E難以直接控制,當(dāng)E較高時(shí),定子繞組的漏磁阻抗壓降可以忽略,近似認(rèn)為定子相電壓U=E,從而得到U/f=常數(shù),即恒壓頻比控制方式。變頻器利用電力電子器件的通斷,將工頻電源變換為另一頻率、電壓均可控的電源供給電機(jī),頻率可控即電機(jī)轉(zhuǎn)速可控,從而達(dá)到節(jié)能調(diào)速的目的。
2.2變頻改造方案與實(shí)施
通過(guò)對(duì)給水泵及配套電機(jī)主要技術(shù)參數(shù)和給水系統(tǒng)運(yùn)行情況的綜合研究分析,決定采用一拖二手動(dòng)工/變頻切換的電氣控制方案。改造利用現(xiàn)有設(shè)備,在原6kV開(kāi)關(guān)室內(nèi)加裝1臺(tái)共用的變頻器,正常運(yùn)行時(shí),變頻器帶動(dòng)1臺(tái)給水泵運(yùn)行,另1臺(tái)給水泵處于工頻備用狀態(tài),當(dāng)變頻器跳閘后,備用泵立即工頻聯(lián)啟,無(wú)擾切換,以保證高、中壓汽包給水的穩(wěn)定。該方案可滿足給水泵定期輪換制度的要求,提高變頻器的利用率。采用一拖二的控制方式可以避免當(dāng)供電系統(tǒng)出現(xiàn)電壓低等影響變頻器的正常工作時(shí),可快速切換到工頻狀態(tài)下的備泵投入運(yùn)行,從而保證機(jī)組設(shè)備的正常連續(xù)運(yùn)行。
變頻改造方案是兩臺(tái)給水泵電機(jī)控制配置1臺(tái)北京利德華福(Harvest)電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的水泵專(zhuān)用變頻器,該專(zhuān)用變頻器是引進(jìn)德國(guó)施耐德先進(jìn)技術(shù)精心設(shè)計(jì)制造而成,符合國(guó)際電氣標(biāo)準(zhǔn)。變頻改造后采用變頻技術(shù)接受4~20mA控制信號(hào)調(diào)整給水泵電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,達(dá)到改變給水泵出口壓力、流量的目的。該系統(tǒng)消除了因管路孔口變化造成的壓流損失,可靠性好,調(diào)節(jié)方便,節(jié)約能源,控制系統(tǒng)能很好地滿足生產(chǎn)工藝要求,同時(shí)實(shí)現(xiàn)給水泵電機(jī)軟啟動(dòng)。改造后的1給水泵電源進(jìn)線連接原1給水泵開(kāi)關(guān)柜出線,2給水泵電源進(jìn)線連接原2給水泵開(kāi)關(guān)柜出線;控制電源由機(jī)組400VGT/ST-MCC電源供電。
3給水泵變頻改造后的運(yùn)行情況分析
給水泵經(jīng)過(guò)變頻改造后,電機(jī)變頻啟動(dòng)時(shí),電流從零開(kāi)始,隨著轉(zhuǎn)速增加平穩(wěn)上升,因而變頻啟動(dòng)消除了大啟動(dòng)電流對(duì)電氣設(shè)備和熱力設(shè)備的沖擊應(yīng)力,防止了由沖擊電流引起母線電壓下降導(dǎo)致的其它設(shè)備運(yùn)行異常事件的發(fā)生,避免了電機(jī)啟動(dòng)瞬間過(guò)流損壞事故。變頻運(yùn)行時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)速均在額定轉(zhuǎn)速以下,機(jī)械磨損和振動(dòng)減小,軸瓦溫度降低,軸承壽命延長(zhǎng)。
為了更好地利用變頻器來(lái)控制給水泵的運(yùn)行,要結(jié)合聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的啟動(dòng)特性來(lái)設(shè)定變頻器的啟動(dòng)曲線。機(jī)組啟動(dòng)、停止過(guò)程中可以將給水泵的電機(jī)轉(zhuǎn)速控制在某一值(只要將頻率設(shè)定在某一定值如40Hz),采用上水門(mén)調(diào)節(jié),不但保證了給水泵的出口壓力,使高、中壓汽包的水位穩(wěn)定,也保證了主再熱蒸汽減溫水及中壓省煤器出水壓力的要求。機(jī)組在正常運(yùn)行中,可以將變頻器的控制選擇到“手動(dòng)”控制,變頻器設(shè)定值為45Hz,高、中壓汽包給水調(diào)門(mén)自動(dòng)根據(jù)水位調(diào)節(jié)。如表一是給水泵電機(jī)不同工況下的運(yùn)行參數(shù)。另外,由于給水泵變頻控制是采用一拖二的方式,在正常運(yùn)行時(shí)只能將主泵(如1號(hào)泵)設(shè)為變頻控制方式,備泵(如2泵)只能設(shè)為工頻控制方式,主/備泵可投“自動(dòng)”投“連鎖”,當(dāng)變頻主泵出現(xiàn)故障時(shí)可以連鎖啟動(dòng)工頻“備泵”,實(shí)現(xiàn)無(wú)擾切換,以保證高、中壓汽包水位的運(yùn)行需求,達(dá)到安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。
4高、中壓合泵幾點(diǎn)問(wèn)題
4.1由于給水泵是高、中壓合泵,而查閱其它電廠進(jìn)行變頻或者調(diào)速改造的電機(jī),一般都是單泵系統(tǒng)。給水泵調(diào)速改造的最好節(jié)能效果是使高壓給水調(diào)門(mén)和中壓給水調(diào)門(mén)基本全開(kāi),依靠給水泵調(diào)速來(lái)調(diào)節(jié)高、中壓包的水位。但是由于給水泵是合泵,因此,不能達(dá)到以上效果。
4.2由于9F聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的中壓給水系統(tǒng)包含了一個(gè)分支,就是中省出口取部分水用于天然氣性能加熱器。而天然氣性能加熱器的特點(diǎn)是為了保證聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的安全運(yùn)行,要求水壓大于天然氣的壓力。性能加熱器處的天然氣壓力3.6Mpa左右,考慮裕量,這就要求給水泵中壓抽頭出口壓力保證在3.8Mpa以上。因此,有了這個(gè)限制條件后,給水泵節(jié)能就沒(méi)有預(yù)期的理想效果。
4.3由上面的分析,給水泵變頻改造,給水泵調(diào)速運(yùn)行過(guò)程中,中壓抽頭壓力保證在3.8Mpa以上,對(duì)于中壓給水系統(tǒng),仍保持傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)方式,通過(guò)中壓給水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)中壓汽包水位。而對(duì)于高壓給水系統(tǒng),保持高壓給水調(diào)門(mén)在較大開(kāi)度維持不變,通過(guò)給水泵調(diào)速調(diào)節(jié)高壓汽包水位。這種方式一定程度上削弱了調(diào)速改造的節(jié)能效果。
4.4給水泵變頻改造后,給水壓頭明顯下降,應(yīng)考慮可能造成省煤器汽化問(wèn)題。我廠目前運(yùn)行中高壓省煤器出口水溫達(dá)315℃,中壓省煤器出口水溫達(dá)205℃。對(duì)于中壓系統(tǒng),由于給泵中間抽頭壓力在3.6Mpa以上,因此中壓省煤器不存在汽化問(wèn)題。對(duì)于高壓省煤器,為了防止汽化,進(jìn)入高壓省煤器的給水壓力必須在10.5Mpa以上(由于高中壓合泵,給泵中間抽頭壓力有最低限制,對(duì)應(yīng)的高壓出口壓力也能滿足要求)。
5給水泵電機(jī)改造后的節(jié)能效果
從表一中參數(shù)分析可知,給水泵電機(jī)工頻運(yùn)行,電機(jī)的工作電流在214A,給水泵的出口流量在260m3/h,給水泵出口壓力16Mpa;而利用變頻器控制給水泵,給水泵電機(jī)在正常工況下的運(yùn)行電流在150A左右,給水泵的出口流量在260m3/h,給泵出口壓力13Mpa,可以滿足高、中壓汽包的水位及中壓省煤器出水壓力要求。經(jīng)過(guò)變頻控制后電機(jī)的有效功率降低了,而出口流量基本保持不變,改變了過(guò)去工頻狀態(tài)下“大馬拉小車(chē)”的現(xiàn)象,節(jié)能降耗效果明顯。
變頻給水泵運(yùn)行每小時(shí)約節(jié)約用電305kWh。采用一拖二的變頻控制方式,只需投入技改資金120萬(wàn)元,例如2014年2機(jī)組給水泵運(yùn)行時(shí)間3730.3h,給水泵大約節(jié)約廠用電113.8萬(wàn)kWh,按上網(wǎng)電價(jià)0.606元/kWh,增加收益68.96萬(wàn)元,不到2年即可以收回投資,經(jīng)濟(jì)效益顯著。按標(biāo)準(zhǔn)煤折算,2014年約節(jié)省了13.98萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。減少36.35萬(wàn)噸二氧化碳排放。
6結(jié)束語(yǔ)
隨著電力體制改革的深入和全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量的大幅增加,電力緊缺的局面將隨之消失,發(fā)電企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,在發(fā)電成本大幅上漲的嚴(yán)峻形勢(shì)下,為提高電廠的競(jìng)爭(zhēng)力,電廠選用一些節(jié)能潛力較大的設(shè)備實(shí)施節(jié)能降耗改造意義重大。電廠給水泵電機(jī)實(shí)行變頻改造后,節(jié)能降耗方面取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也減少電機(jī)啟動(dòng)時(shí)電流沖擊,延長(zhǎng)了設(shè)備壽命,降低了檢修維護(hù)成本約15萬(wàn)元/年,同時(shí)提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性、可靠性。通過(guò)給水泵電機(jī)變頻控制節(jié)能技術(shù)的實(shí)現(xiàn),為電廠技改、節(jié)能提供了活生生的良好例子,為電力生產(chǎn)企業(yè)的健康發(fā)展奠定了一定基礎(chǔ)。