工業(yè)泵網(wǎng) 軸向柱塞泵出現(xiàn)滑靴嚴重磨損、滑靴脫落、回程盤斷裂和斜盤溝槽等故障現(xiàn)象時分析故障發(fā)生原因如下:
根據(jù)故障現(xiàn)象分析,柱塞泵損壞的原因可能有:柱塞泵吸油真空度過高,滑靴與斜盤脫離;柱塞泵回油不暢,造成柱塞泵內(nèi)部壓力偏高;柱塞泵本身有質(zhì)量問題;由于液壓油溫度過高,造成其黏度降低、潤滑性能下降,無法滿足柱塞泵的使用要求。根據(jù)分析結(jié)果,進行以下排查:
首先,挑選同型號、同批次移動電站,對其柱塞泵吸油真空度、泵殼體內(nèi)壓力、連續(xù)運轉(zhuǎn)時的油溫進行檢測,均在正常范圍之內(nèi);
其次,請供應商調(diào)查了同批次軸向柱塞泵在其他移動電站上的使用情況,未發(fā)現(xiàn)多臺柱塞泵連續(xù)發(fā)生故障的情況,這就可以排除柱塞泵本身質(zhì)量和性能等方面存在問題。
再次,對該批設備所用液壓油進行調(diào)查,得知該批設備冬季曾在我國東北地區(qū)工作,添加的是L-HS32低凝抗磨液壓油。
最后,對4臺設備的液壓油進行抽樣檢測,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該品牌液壓油黏溫系數(shù)偏低,添加劑偏少,抗磨性能差,雜質(zhì)含量多。至此可以判定造成軸向柱塞泵早期損壞的主要原因就是使用了劣質(zhì)液壓油。
對損壞的軸向柱塞泵進行修復或更新,清洗液壓油箱和油路,并在主回路中增加了1個過濾精度為10Μm的回油過濾器。隨后裝復試運行,一切正常。