工業(yè)泵網(wǎng) 2001年7月4日某電廠發(fā)生了一起因凝結(jié)水泵檢修而引起機組跳閘和一臺給水泵損壞的事故。當時2號機運行,因發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水泵出力不足,負荷帶不起來,于是聯(lián)系檢修。檢修人員辦票清理B凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)。約半小時后,檢修人員將B凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)打開。這時運行人員發(fā)現(xiàn)機組真空急劇下降,A凝結(jié)水泵電流劇烈波動,除氧器水位下降,凝汽器水位上升。運行人員立即啟動備用射水泵以維持真空,并降負荷。約2min后真空降至-80.99kPa,但低真空保護沒有動作。此時運行人員意識到可能是凝結(jié)水泵檢修引起的,立即去緊B凝結(jié)水泵入口手動閥門并終止檢修工作,但效果不明顯,除氧器水位繼續(xù)下降,于是繼續(xù)大幅降負荷。約7min后,A給水泵電流開始波動,A給水泵汽蝕。4min后,停A給水泵,啟動B給水泵,B給水泵仍處于輕微汽蝕狀態(tài)中。此時運行人員意識到了關鍵所在,立即去關A、B凝結(jié)水泵的空氣門,但為時已晚,凝結(jié)水泵中的空氣一時沒法排出,水不能打走。又約4min后,凝汽器滿水,真空由-83.9kPa降至-77.9kPa,低真空保護動作。就地檢查,發(fā)現(xiàn)B給水泵的平衡管被打壞,漏水嚴重,于是停B給水泵
1事故原因
1.1檢修人員和運行人員均忽視了關閉凝結(jié)水泵空氣門1,2,檢修票簽發(fā)人沒有在工作票中填寫這一安全措施,運行人員也沒有進行補充,從而當檢修人員打開B凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)時,大氣與凝汽器和A凝結(jié)水泵泵體相通,導致真空急劇下降、A凝結(jié)水泵進空氣打不出水來。這是根本原因。
2低真空保護沒有按規(guī)定動作(真空低至-83kPa時保護應動作),導致了事故擴大,使B給水泵損壞。
1.3運行人員判斷事故不及時,處理事故不果斷,導致了B給水泵損壞。經(jīng)認真分析判斷,B給水泵損壞是因處理故障的時間過長導致除氧器水位下降,使給水泵發(fā)生汽蝕,造成給水泵平衡鼓與襯套咬死,以及葉輪與密封環(huán)輕度碰磨。
2防事故措施
2.1重新對工作票簽發(fā)人和工作票許可人進行資格認定這是一起因運行人員對系統(tǒng)不熟悉而產(chǎn)生的事故。但作為工作票簽發(fā)人和工作票許可人卻同時忽視了一條明顯的安全措施,暴露出工作責任心不強的問題。工作票簽發(fā)人接到檢修任務就填票,但填寫安全措施時較隨便,考慮不全面;工作票許可人接票后只按照所填寫的安全措施去完成,卻不考慮措施是否全面,過分相信和依賴檢修人員。因此,對于工作票簽發(fā)人和工作票許可人的人選,一方面要求他們有較高的業(yè)務技能,對現(xiàn)場系統(tǒng)相當了解;另一方面要求他們有很強的工作責任心。
2.2加強技術培訓,提高運行人員的業(yè)務水平
在這起事故中,作為運行人員,一是沒有將系統(tǒng)可靠地隔離開來,就交與檢修;二是判斷事故能力欠缺,當凝結(jié)水泵電流擺動而打不出水時,沒有作出及時而準確的判斷。三是處理事故不果斷,當除氧器水位降至危險水位時沒有及時打閘停機,從而導致給水泵損壞。這都說明運行人員業(yè)務水平欠佳。因此,要抓好以下兩方面的工作:一是組織系統(tǒng)圖背畫考試,以加強對現(xiàn)場系統(tǒng)的了解;二是經(jīng)常開展反事故演習,以提高判斷和處理事故的能力。
2.3對機組運行中的設備檢修要加強管理
機組運行中有設備要檢修時,應將檢修方案報告相關領導和專業(yè)技術人員,并經(jīng)領導批準。同時強調(diào),應將設備可靠退出系統(tǒng),技術人員應到現(xiàn)場進行確認和指導,然后方可動工檢修。很顯然,在此次凝結(jié)水泵檢修過程中,如果有專業(yè)技術人員在場監(jiān)督和指導,事故是可以避免的。
2.4加強保護裝置的檢查,確保其動作的準確性
一方面要在啟動前對保護進行動作試驗,另一方面要加強平時的維護和檢查工作。