某電廠有五臺(tái)DG270140B鍋爐高壓給水泵,泵和電機(jī)之間采用彈性膠圈聯(lián)軸器,運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)電機(jī)軸瓦輔助止推面磨損燒毀現(xiàn)象,發(fā)生燒損的止推瓦都在泵側(cè),而且事故都發(fā)生在泵啟動(dòng)的瞬間。為解決這類問(wèn)題,經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)踐和分析,最終找到原因,并制定了運(yùn)行規(guī)范和技術(shù)改造方案,取得很好的效果。
造成電機(jī)軸瓦推力面燒損的原因
根據(jù)故障發(fā)生的規(guī)律以及泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),我們認(rèn)為造成電機(jī)軸瓦推力面燒損的原因是由于泵轉(zhuǎn)子運(yùn)行時(shí)巨大的軸向推力瞬時(shí)作用于電機(jī)軸瓦推力面上。而軸向力是由彈性膠圈聯(lián)軸器傳遞的。下面對(duì)此觀點(diǎn)進(jìn)行具體分析。
泵轉(zhuǎn)子軸向力平衡裝置如圖1,在泵啟動(dòng)時(shí),由于平衡室尚未建立起壓力,平衡盤(pán)不起作用,止推盤(pán)臨時(shí)起軸向力平衡作用,當(dāng)平衡室建立起壓力后,止推盤(pán)只起到輔助作用,止推盤(pán)與輔推面之間的間隙為2mm,輔推面起到泵停運(yùn)時(shí)限制轉(zhuǎn)子的最大負(fù)軸向位移作用,最大位移值為2mm。
圖1平衡盤(pán)、推力盤(pán)結(jié)構(gòu)圖
當(dāng)泵在停運(yùn)后的惰走過(guò)程中,轉(zhuǎn)子在平衡室的余壓及泵中流體向前的流動(dòng)慣性作用下,泵轉(zhuǎn)子向高壓端竄動(dòng),推力盤(pán)緊貼輔推瓦而停下,而由于惰走中聯(lián)軸器傳遞力矩小,泵和電機(jī)兩對(duì)輪之間通過(guò)膠圈摩擦力能傳遞軸向力小,電機(jī)轉(zhuǎn)子將基本在運(yùn)行中的軸向位置停下,這樣,每次停泵后,電機(jī)轉(zhuǎn)子和泵轉(zhuǎn)子都會(huì)在軸向拉開(kāi)距離約2mm。
圖2彈性膠圈聯(lián)軸器
而泵再次啟動(dòng)時(shí),由于啟動(dòng)扭矩很大,兩半對(duì)輪間的摩擦力很大,泵轉(zhuǎn)子在平衡盤(pán)向平衡板靠近時(shí)向低壓端竄動(dòng),將推動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)子向遠(yuǎn)離泵方向移動(dòng)。這樣經(jīng)過(guò)多次啟停重復(fù)后,兩對(duì)輪的距離S(見(jiàn)圖2)逐漸增大,直到出現(xiàn)啟動(dòng)前電機(jī)轉(zhuǎn)子已??吭谳S向極限位置,即電機(jī)軸止推盤(pán)已貼住電機(jī)軸瓦止推面了(見(jiàn)圖3)。而假如在這種情況下啟動(dòng)給水泵,平衡盤(pán)及推力盤(pán)還未起作用前,泵轉(zhuǎn)子的軸向力將通過(guò)聯(lián)軸器傳給電機(jī)轉(zhuǎn)子,從而引起電機(jī)瓦推力面燒毀。
圖3電機(jī)瓦推力軸承等效圖
解決辦法
1.由于故障發(fā)生的前提條件是該泵經(jīng)過(guò)多次啟停后,電機(jī)與泵的轉(zhuǎn)子軸向距離增大到極限位置,在該情況下啟動(dòng)機(jī)泵。針對(duì)這一特點(diǎn),避免上述故障的最簡(jiǎn)單力、法是在泵每次啟動(dòng)前,人為將泵和電機(jī)轉(zhuǎn)子之間的距離恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)位置(圖2 S=5~7mm)。這樣就避免了極限情況的出現(xiàn),從而避免了上述故障。
2.解決上述故障的徹底辦法是改進(jìn)聯(lián)軸器。
由于停泵時(shí)泵轉(zhuǎn)子在外力作用下往高壓端軸向竄動(dòng),而電機(jī)惰走時(shí)受的軸向力較小,只要選用齒式聯(lián)軸器便尾以確保泵和電機(jī)轉(zhuǎn)子之間的軸向距離在多次啟停后仍符合運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。為了便于安裝,我們請(qǐng)鄭州機(jī)床研究所設(shè)計(jì)制造了以下齒輪聯(lián)軸器,如圖4所示安裝時(shí)不需對(duì)原設(shè)備基礎(chǔ)做任何改動(dòng)。
圖4新型齒式聯(lián)軸器
效果
經(jīng)過(guò)3年多測(cè)試和使用,辦法1能滿足要求,但較麻煩,額外增加了操作人員的工作量;辦法2經(jīng)過(guò)3年的試用,效果非常理想。